制造中心鑄造分廠-添加α淀粉改善鑄件型砂性能
在激烈的市場競爭與全國疫情的嚴峻形勢下,制造中心鑄造分廠積極貫徹落實集團公司“五要五抓五建設”的戰略部署,全體職工銳意進取、凝心聚力、堅韌拼搏,在粘土砂型砂質量調整上取得突破,獲得一種添加α淀粉改善鑄件型砂性能的方法。
鑄造分廠以膨潤土作為型砂粘結劑,缺點是型砂常溫性能差,造型時不易起模,鑄件垮砂,砂眼缺陷嚴重。對薄小鑄件這一問題更加突出,原因是膨潤土經高溫燒結后失去結晶水,變成沒有活性的死土,殘留于型砂中,使型砂脆性增加,塑性、韌性下降,起模困難、型腔表面粗糙,垮砂、砂眼缺陷隨之增加。
為改善型砂性能,鑄造技術人員研究決定,在生產中添加α淀粉,并取得了很好的效果。α淀粉以天然淀粉為原料,經α化、干燥、磨粉制成,其優點是常溫下具有優良的粘結性,型砂強度高、透氣性好、塑性韌性大為改善、脫模性良好、型腔表面光潔。α淀粉為有機物,高溫時燃燒氣化,少量殘余物質輕易被除塵系統抽走,不會惡化型砂性能。
鑄造分廠靜壓造型獲得高密度的砂型,但起模阻力增加,易產生起模時的掉砂、吊砂脫落現象。通常采用增加型砂水分、增大起模斜度、提高模樣的表面粗糙度等級、減少模樣與型砂的溫差等措施加以改善。但是,增加型砂水分,使得緊實率上升,以致于阻礙型砂的流動性和充填性,使造型性能變差。在型砂水分低時,又會造成起模阻力增大等問題。加入α淀粉可解決這樣的矛盾,既可用較低的緊實率來提高型砂的充填性能,又能降低起模阻力。
功夫不負有心人,技術人員通過添加α淀粉,成功解決了部分液壓產品、工程機械產品難出模,掉砂、吊砂脫落現象,為公司的增產、增量、高效生產提供了保證。